上海申弘阀门有限公司
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石灰浆液输送阀门应用
上海申弘阀门有限公司
摘 要: 脱硫系统的脱硫效率是fgd系统的关键指标,实际运行中,存在着原烟气二氧化硫浓度过高、ph值高低波动、石灰石成份,以及浆液循环泵磨损、吸收塔内部喷头堵塞等方面的异常现象,严重影响了脱硫系统的脱硫效率。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:亚博安卓-亚博竞彩网站,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,。、、衬胶阀门、衬氟阀门。本文通过对多年运行操作经验的总结,阐述了各种异常现象发生的现象、原因及解决方法,以寻求提高脱硫系统脱硫效率的新途径,确保脱硫系统稳定运行,助力“美丽中国",改善人居环境。
关键词:脱硫效率 影响因素 原因分析 解决方法
1 莱城电厂脱硫系统整体概述
莱城电厂四台300mw机组采用石灰石-石膏的湿法烟气脱硫工艺,分别为一炉一塔设计(见图1脱硫系统工艺流程 引自我厂工艺流程)。自投运以来,脱硫设施投运率超过99.0%、脱硫效率保持在95%以上。运行中的4套全烟气量处理的湿式石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,旁路挡板拆除后运行稳定。系统全烟气量脱硫时,脱硫后烟气温度不低于80℃。校核煤种工况下确保fgd装置排放的so2浓度不超标;当fgd入口烟气so2浓度比设计煤种增加25%时仍能安全稳定运行。整套系统于2008年12月底完成安装调试。吸收塔系统是影响脱硫效率的核心部件,吸收塔内,热烟气自下而上与浆液(三层喷淋层)接触发生化学吸收反应同时被冷却,浆液由各喷淋层多个喷嘴层喷出。吸收塔内,浆液反应后生产石膏,通过脱水系统进入石膏库外运。
图1莱城电厂脱硫工艺系统流程
2 影响脱硫系统脱硫效率的因素分析及解决方法
2.1 脱硫参数对脱硫效率的影响分析及解决方法
2.1.1 浆液ph值对脱硫效率的影响
衬胶管道特性:
1.结构优良:管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一个整体,采用特殊工艺经公司的专业硫化设备复合硫化成型,克服了钢管耐压不耐磨, 塑料、橡胶耐磨不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点,同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点,综合性价比。
2. 耐磨性能好, 寿命长:磨耗值测试结果一般在0.03~0.20 cm3/1.61km范围内,约为塑料的3~5倍,耐磨性比钢管高4-6倍。
3.强度高, 抗冲击性高:橡胶弹性体的密度低(1.2g/cm3),重量轻,具有较好的吸振性能和优异的耐机械冲击性能,高强度, 刚性好, 不产生蠕变,抗冲击,抗震, 抗水锤性能强,便于运输, 安装和维护。
4. 防腐性能:我公司采用的内衬橡胶化学性能非常稳定,能耐绝大多数腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀,比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、abs等塑料更耐腐蚀。除强氧化性酸液外,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外),在20℃和80℃的80种有机溶剂中浸滞30天,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。
5.温度适应范围广:脱硫衬胶管道可以在-40°c~ 140°c的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。
6.节能:润滑性好,运行阻力损失小,节省运行费用。脱硫衬胶管道内壁光滑如镜,粗糙度只有ra0.02668,内衬橡胶其自润滑性和不粘着性能好,运行阻力比普通钢管小20%左右,可节省大量输送电力。
7.使用寿命长:抗老化性能优越,在正常使用压力温度下一般使用寿命达到15年以上(理论值)。管道使用6-8年后近90°转动一次,使用寿命会更长,衬胶管道可反复衬胶使用4次,降低成本,制作周期短,可确保工期。
8.防垢, 缓结垢性能好:内衬橡胶的表面粗糙度小,粗糙度仅0.0267,相对粗糙度为3.311×10-4,清水阻力系数为0.0165,比普通钢管约小17,且橡胶对常规的酸、碱等介质有适应性,不会造成腐蚀和结垢。
9.不开裂, 连接可靠:钢橡两种材料的结构是复合而成的,克服了塑料管的快速应力开裂现象,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力
10.连接方式快捷:安装方便,装卸, 运输, 搬运, 安装和使用很方便,现场连接快捷, 简便,不需焊接。采用法兰, 柔性接头和伸缩接头连接,不会发生塑料管道翻边断裂, 锁头脱落等现象,连接密封可靠。
脱硫系统运行中,循环浆液的ph值是运行人员控制的主要参数之一,也是影响脱硫系统效率的主要因素,我厂吸收塔浆液规定ph值在5.0和6.0之间,ph值高低是由向吸收塔中自动补充的石灰石浆液量决定的。同时与机组负荷、原烟气so2含量等有关。吸收塔浆液ph值过低或者过高,浆液的酸碱度对so2的吸收也有非常明显的影响。当ph值较低,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内大量产生并析出,产生硬垢,阻碍浆液对so2的吸收。而高ph值亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢。
烟气中so2与吸收塔浆液的化学反应如下:
a)、烟气中的s02和hcl被喷淋浆液中的水吸收,与烟气分离:
so2 h20←→hs03- h
s03 h20←→hs04 h
hcl←→h cl-
b)、进入吸收塔的石灰石在偏酸性浆液中溶解:
cac03 h ←→ca hc03-
cac03-←→oh- c02↑
c)、氧化和结晶反应发生在吸收塔浆池中。吸收塔浆池中的ph值控制在大约5.0~6.0,吸收塔浆液池的尺寸保证能提供足够的浆液停留时间完成caso3向caso4的氧化和石膏(caso4·2h2o)的结晶。具体反应方程式如下:
氧化:hs03- 1/202←→2s04- h
结晶:ca s04- 2h20←→cac04·2h20
从以上反应中看出, 提高循环浆液的ph值可直接提高脱硫系统的脱硫效率。ph值过低,能提高石膏的品质,但不能保证脱硫效率(图2为2013年6月29日 ph值降低时,脱硫效率随之降低实时趋势图 引自我厂运行pi实时数据系统);而ph值过高,会造成石灰石粉的浪费,降低了石膏的品质,增加了循环浆液的密度,加大了对设备的磨损。为保证脱硫系统脱硫效率,ph值在5.0和6.0是经过考证的合理范围。
图2 ph值与脱硫效率的关系(左侧为ph值,右侧为脱硫效率)
2.1.2 原烟气入口so2 浓度升高对脱硫效率的影响
我厂脱硫系统运行中,不可避免的存在燃料掺配不当、存煤so2浓度过高等异常工况,当燃料含硫量增加时, 烟气中so2质量浓度也随之上升(见 图3为2013年6月20日趋势 引自我厂运行pi实时数据系统), 在其他运行条件不变的情况下脱硫效率将呈下降趋势。一般来说, 在脱硫装置一定的情况下, 脱硫效率存在一个峰值, 即在某一so2质量浓度下脱硫效率达到zui高, 当so2质量浓度低于这个值时, 脱硫效率随so2质量浓度的增加而有所增加; 超过此值时, 较高质量浓度so2将迅速耗尽液相碱度, 导致吸收so2的液膜阻力增加, 脱硫效率随so2质量浓度的增加而减小。
图3 二氧化硫浓度逐渐上升趋势
从图3中可以看出, 当吸收塔入口so2质量浓度增加, 此时已经达不到吸收塔系统处理so2能力, (详见2.1.1中化学反应过程),静烟气so2浓度上升,脱硫效率降低(见 表1 引自2013年6月20日运行数据统计)。
表1 二氧化硫浓度升高脱硫效率下降情况对比
时间(6月20日) 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
so2浓度mg/m3 2200 2410 2580 2770 2650 2810 3220 3615
脱硫效率(%) 96.1 95.7 94.5 93.2 94.8 93.1 89.8 86.3
1)石灰消化罐、储存罐、石灰浆液输送至顶罐
按照下表将选型填写在zui后一列,价格可增加一列填写,不要合并项,zui后增加一行价格小计。
序号 | 设备名称 | 管道尺寸 | 数量 | 介质 | 用途 | 投标方选型 |
1 | 闸阀(手动) | dn150 pn10 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 消化罐的放空阀门 | |
2 | 闸阀(手动) | dn150 pn10 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 储存罐的放空阀门 | |
3 | 闸阀(手动) | dn80 pn10 | 2个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵的进口阀门 | |
4 | 闸阀(手动) | dn50 pn16 | 2个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵的出口阀门 | |
5 | 止回阀(手动) | dn50 pn16 | 2个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵的出口阀门 | 立式安装 |
6 | 闸阀(手动) | dn50 pn16 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 密度计的安装阀门 | |
7 | 闸阀(手动) | dn40 pn16 | 4个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 密度计的安装阀门 | |
8 | 闸阀(手动) | dn50 pn10 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵返回管道的阀门 | |
9 | 球阀(气动、调节、衬陶瓷) | dn50 pn16 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵返回管道的阀门 | v型或o型 |
10 | 闸阀(手动) | dn50 pn10 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵进顶罐管道的阀门 | |
11 | 球阀(气动、调节、衬陶瓷) | dn50 pn10 | 1个 | 20~25%石灰浆液,10~100℃ | 石灰泵进顶罐管道的阀门 | v型或o型 |
12 | 球阀(手动) | dn25 pn10 | 4个 | 厂区自来水,反冲洗水 | 石灰泵的进出口管道冲洗 | |
13 | 止回阀 | dn25 pn10 | 1个 | 厂区自来水,反冲洗水 | 石灰泵的进口管道冲洗 | 水平安装 |
14 | 闸阀(手动) | dn40 pn10 | 1个 | 消化用水,0~50℃自来水 | 来自制浆供水泵的管道 | |
15 | 球阀(气动、调节) | dn40 pn10 | 1个 | 消化用水,0~50℃自来水 | 来自制浆供水泵的管道 | v型或o型 |
16 | 闸阀(手动) | dn65 pn10 | 1个 | 紧急用水,0~50℃自来水 | 来自制浆供水泵的管道 | |
17 | 球阀(气动、开关) | dn65 pn10 | 1个 | 紧急用水,0~50℃自来水 | 来自制浆供水泵的管道 | 2s快速关闭、常闭 v型或o型 |
18 | 闸阀(手动) | dn25 pn16 | 1个 | 除雾用水,0~50℃自来水 | 来自塔顶供水泵的管道 | |
19 | 减压阀 | dn25 pn16 | 1个 | 自来水 | 来自塔顶供水泵的管道 | 6~7公斤减至1.5~2.5公斤 |
20 | 球阀(气动、开关) | dn25 pn10 | 1个 | 除雾用水,0~50℃自来水 | 来自塔顶供水泵的管道 | 2s快速关闭、常闭 v型或o型 |
21 | 针型阀 | dn15 pn10 | 2个 | 除雾用水,0~50℃自来水 | 来自塔顶供水泵的管道 | 铜 |
22 | 球阀 | dn15 pn10 | 1个 | 冲洗、检修用水 | 来自厂区总供水管道 | 6.5米平台 |
2.1.3 吸收剂石灰石的成份及性质
石灰石成份的影响。石灰石中caco3的含量若过低,或杂质过多,吸收塔内保持相同的ph值,势必增加石灰石浆液的补充量,造成吸收剂耗量的增加,同时也使石膏的纯度下降,相应脱硫效率下降。
石灰石颗粒度的影响。我厂规程规定,石灰石颗粒度小于1cm(图4莱城电厂石灰石料场内石灰石图片 引自现场照片),若颗粒度较大时,相同时间、相同电耗,制备的石灰石浆液颗粒度相应增加,补充至吸收塔内时,在塔体内接触面积较小,造成反应吸收效果不良,相应造成脱硫效率降低。
图4 莱城电厂石灰石料场内石灰石
2.1.4 氧化空气量不足对脱硫效率的影响
根据我厂运行经验,脱硫系统运行中, 当氧化空气量不足时,将导致脱硫效率下降。由以上反应方程式可以看出, 氧化空气主要是使反应过程的充分氧化, 与ca 反应生成caso42h2o。因此, 保证足够的氧化空气量是保证脱硫效率的重要前提之一。此外, 氧化空气量不足还可能造成脱硫塔及除雾器结垢。
2.2 检修维护工作造成脱硫效率降低的原因及解决方法
2.2.1 浆液循环泵叶轮及泵壳磨损对脱硫效率的影响
脱硫系统运行中,因浆液循环泵中介质为石灰石浆液,外加浆液中ph值变化较大,因此,石灰石浆液泵的磨损在所难免,循环泵叶轮如果磨损(见 图5 引自检修现场图片),叶轮直径减小和叶轮表面出现凹凸状,凹凸状将增加浆液的局部阻力损失,造成叶轮出力降低。特别是集流器磨损直径变大与叶轮直径的减小或者流道改变,叶轮与蜗壳之间的容积损失增加,均将导致泵的出力减小,浆液循环量减少。浆液在泵内高速流动,对泵壳内表面的冲刷磨损也是非常巨大的。经常出现泵壳壁厚变薄,膜穿的情况。当泵壳减薄后,经叶轮作功后的浆液回流量相应增加,浆液循环总量减小,压头理所当然达不到应有的高度,吸收效果变差,因此脱硫效率降低。
亚博竞彩网站的解决方案:当浆液循环本叶轮及泵壳磨损严重时,相应出现浆液循环泵电流减小,出力降低,将循环量减少,此时,应停止运行,对该泵叶轮及泵壳进行特殊工艺防磨,当防磨工作处理且养护完毕,可再次投入运行。当叶轮磨损严重时根据运行周期可更换新叶轮,以保持正常浆液循环量。
图5 莱城电厂#2脱硫系统浆液循环泵叶轮磨损情况
2.2.2 浆液循环泵出口喷头及母管堵塞对脱硫效率的影响
吸收塔系统运行中,经常出现浆液循环泵出力降低的情况,在排除浆液循环泵磨损等情况外,应考虑浆液循环泵出口喷头及母管堵塞。一旦以上部位堵塞,必将造成浆液流量减少,浆液循环泵出力降低,浆液喷淋扩散半径减小,吸收塔内浆液喷淋不均,形成“烟气走廊"的机率大为增加,因而降低脱硫效率。莱城电厂#3脱硫系统停机后检查堵塞物成分,均是石灰石颗粒、sio2、树脂鳞片、亚硫酸钙结垢物等。
亚博竞彩网站的解决方案:浆液循环泵出口喷头及母管堵塞,应利用停机机会进行彻底清理疏通(图6浆液泵母管及喷头清理后图片 引自检修现场图片),并建立检查清理档案,计划性停机检修,以保证脱硫效率在正常范围。另外浆液循环泵停止备用时,应进行彻底冲洗,尽可能将母管及喷头处浆液及其它异物冲洗干净,防止结块堵塞。
图6 莱城电厂#3机组脱硫系统浆液泵出口母管及喷头清理后图片
2.2.3 吸收塔内浆液品质的影响
莱城电厂在#3脱硫系统大修过程中,在吸收塔底部清理出了部分树脂脱落物、sio2以及石灰石中含的杂质等。为防止吸收塔内部树脂脱落,停机后,应仔细检查塔体内树脂脱落情况,并及时清理。#3脱硫正常运行过程中也出现过电除尘出口烟尘浓度超标的情况。烟尘浓度过大,在一定程度上阻碍了so2与脱硫剂的接触机会,降低了石灰石浆液中ca 的溶解速率,同时烟尘飞灰中不断溶出的一些重金属会抑制ca 与hso3-的反应。烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,将使脱硫率大为下降,管道内部逐渐沉淀堵塞。另外,烟尘及飞灰呈碱性,当其进入浆液后,浆液ph值将升高。由于运行中ph值控制不再通过ca/s计算,而是只用ph值反馈控制,相应减少了石灰石浆液量,但粉尘不会被消耗掉,因此造成虚假ph值升高,脱硫效率反而下降。
亚博竞彩网站的解决方案:为防止浆液循环泵出口母管及喷头堵塞,除停机后清理杂质异物外,应采取长期有效的治理方案,莱城电厂在本次#3脱硫系统大修过程中,在浆液循环泵入口管加装不锈钢滤网(图7莱城电厂#3脱硫浆液循环泵入口加装滤网过程 引自检修现场图片),阻挡了树脂脱落物、sio2以及石灰石中含的杂质进入循环系统,效果良好,明显降低了喷淋系统出口母管及喷头清理周期,提高了脱硫系统投运率及脱硫效率。
图7 莱城电厂#3脱硫浆液循环泵入口加装滤网过程
2.2.4 ggh中原烟气向静烟气中泄漏对脱硫效率的影响
我厂四台脱硫系统运行中,有两台机组(#3、4脱硫)存在ggh系统,尽管ggh 设有低泄漏风机,可有效防止原烟气向净烟气侧泄漏,但是,由于原烟气压力高于净烟气压力,长期运行后,ggh密封片磨损、调节不当时,则原烟气向净烟气系统泄漏,直接影响脱硫效率。
解决方法是:
(1) 在检修过程中对ggh动静密封片严密性进行间隙调整,保持ggh密封装置达到设备规范要求。
(2) 保证ggh 低泄漏风机的正常运行,及时消缺,加强巡回检查,保证低泄漏风机的可靠运行。
2.2.5 烟气测量系统对脱硫效率的影响
在线检测系统( cems )传输信号不准、测量管堵塞、温度补偿存在偏差等因素的存在,也将影响脱硫效率。
解决方法是:定期对cems进行了定期校验和比对, 运行人员发现参数异常时,及时检修处理,以确保cems的准确投运, 保证脱硫效率在减排范围之内。
3 结论
在实际运行中影响脱硫效率的原因比较复杂,我将通过进一步的总结,找出影响脱硫效率的因素,并进行归纳分析,提出亚博竞彩网站的解决方案并实施,保证了脱硫系统脱硫效率在95%以上,确保烟气达标排放。与本文相关的论文有:矿山电动插板阀
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